据了解,铁路维修人员在为铁路道岔更换无缝线路尖轨和长心轨时,一般采取火焰切割方法,使其与后段导轨分离。但为了保证整体线路正常运行,铁路天窗时间(即维修预留时间)一般较短,所以维修人员在切除导轨焊缝热影响区后,一般无法对其后段进行更换,这导致导轨的曲线长度不足,直接影响着尖轨或长心轨的更换效率。
为弥补这一缺陷,从2020年开始,王子舒和团队其他成员开始了对异型轨跟端的加长研究。如何在现有压力吨位条件下,完成跟端加长600mm产品,且能保证整个成型段尺寸一致,是该项目的重点。王子舒团队通过引进四工位整体成形技术,自主设计模具结构,并采用专业的锻造模拟软件,对模具结构和工艺进行不断优化。在一年多的时间里,他们齐心协力,反复尝试,最终成功研制了60AT1-60kg/m异型轨跟端加长600mm产品。
“以前更换一段尖轨需要4至5小时,而异型轨跟端加长后,更换时间缩减到1至2小时。”王子舒说,项目自2021年10月份投产以来,已经广泛应用到青藏线以及太原铁路局、西安铁路局多条线路上。由于这一项目打破了行业技术壁垒,具有绝对的竞争优势,目前市场占有率达到50%左右,已创造效益近亿元。
百尺竿头,更进一步。虽然已经投产,但王子舒团队仍然没有停止对项目的优化升级。目前,单根跟端加长型异型钢轨锻造时间已经缩减到20分钟,生产效率提高了近30%,产品质量更加稳定,保证了列车运行的安全性和平稳性。
不久前,王子舒带着该项目参加了宝鸡市第六届青年创新创效大赛,通过精彩的路演和答辩,项目得到大赛评委们的高度认可,并荣获二等奖。
“中铁宝桥给了我提升自我、展现自我的舞台,在这里拼搏奋斗了十余年,我已经深深融入并爱上宝鸡这座城市。”王子舒说,今后将继续带领团队冲锋在科技创新一线,为企业创造更高价值,为宝鸡高质量发展持续贡献光和热。
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