技术 | 第四代篦冷机篦床改造旧篦冷机

一、前言

篦冷机是水泥厂熟料烧成系统的重要主机设备,其主要功能是冷却、输送水泥熟料,为回转窑及分解炉等提供热空气。“红河”、“堆雪人”、烧篦板、断螺栓、掉篦板和熟料冷却不均匀是篦冷机存在的主要问题,是制约生产线连续运转的关键。随着新型干法水泥生产技术和装备的迅速发展,以及水泥熟料篦冷机技术的不断进步,高效能、运行可靠的熟料篦冷机成为确保系统生产能力的关键。为实现篦冷机的高性能,篦床的设计是关键,篦床是整个篦冷机的核“芯”,因此针对某些现场的实际情况考虑,可以保留篦冷机外部设备,用某集团设计研发的Sinowalk第四代篦冷机篦床更换旧篦床,快速换“芯”,完美实现改造需求。

二、项目概况

某公司采用的是国内某厂步进式篦冷机,该篦冷机主要存在以下问题:

(1)篦床段节梁经常断开,液压缸底座开裂,凹凸密封撕裂,铜套磨损极快,需要频繁更换备件。

(2)液压系统可靠性差,漏油渗油严重,业主需要长期大量地订购备件进行维护。

(3)润滑系统老化,由于工况的特殊,选用的分配管路形式不合适,导致使用寿命均偏短,而且整体润滑点偏多,很多润滑点不能顺利出油进行润滑

(4)控制系统简单,设计的程序达不到自动智能控制,甚至在生产过程中,控制系统发生紊乱后,重启复位也很难奏效,业主只能人工操作液压系统。

(5)篦冷机工艺参数设置不合理,系统的热回收效率、二次风温低,出料温度高,不能满足工艺生产的需要。

总之,目前现场冷却机已经完全不能满足生产所需要的可靠性和稳定性,工艺性能也不能满足烧成系统的需求,需要改造升级。

三、改造方案

通过现场勘查和测绘,考虑采用该集团的Sinowalk400系列第四代步进式篦冷机进行改造。由于Sinowalk400系列步进式篦冷机主机设备采用模块化设计和安装,单列宽度为400mm,单个段节梁为2000mm,因此可以针对不同产量或面积进行灵活组合,非常方便。该集团针对该生产线篦冷机存在的问题,并结合实际情况,在仍能利旧的情况下,保留原有设备,将此次改造方案定为换“芯”改造,将原有篦冷机内部篦床更换为Sinowalk400-9×11第四代步进式篦冷机,同时保留原上、下壳体和破碎机,对液压、润滑、控制进行部分改造和升级(见表1)。

表1 改造方案

四、改造实施

4.1 篦床主机快速安装

Sinowalk400篦冷机的活动篦床结构为一段水平式。在拆除原有篦冷机以后,从篦冷机后部的破碎机端面将新篦床运送进篦冷机壳体内(如图1)。由于该集团的Sinowalk400系列步进式篦冷机采用整体模块化设计和安装,因此发货时将篦床一分为二,在现场只需要对两段篦床进行吊装和对接(如图2)即可完成80%的篦床安装工作,安装工期非常短,安装难度很低。篦床安装完后,对其进行紧固加强,确保机械主机的运行可靠。

图1 篦床从破碎机端送进壳体内部

图2 两段篦床对接安装完成

4.2 液压系统精益求精

图3 利旧改造后的液压站台

4.3 润滑系统化繁就简

原有润滑系统采用双线集中润滑,通过现场检测,原有加油泵和润滑泵完全可以使用,因此保留现有的加油泵和润滑泵,同时对现有的润滑管路进行部分整改,以满足新篦床的润滑。原设备润滑点达到上千个,而且润滑管采用8mm胶管,尤其在篦冷机风室内温度偏高的情况下老化速度非常快,很多润滑管路都已经不出油甚至断裂。这次改造更换了新的分配器,更换了与新篦床匹配的接头,并采用金属网套的软管形式,保证了润滑的充分和可靠,同时降低润滑点40%。

4.4 控制系统人工智能

原篦冷机的控制程序功能比较简单,不能实现油缸平稳运行,也没有故障识别等功能。由于原PLC及数字量和模拟量输入与输出模块都可使用,因此只需在原有硬件设备基础上添置很少部分的元器件,更换修改新的液压站控制程序即可。

在考虑液压系统的特性下,在程序中设计了加、减速斜坡(如图4),这样油缸在启停时不会因为阀口的突然开关而造成巨大的冲击,确保了油缸运动过程的平稳和顺畅,使得系统的可靠性有了极大提高。

图4 新程序中设计的油缸运动速度曲线

新程序充分考虑了系统的容错模式,在确保系统顺利平稳运转的前提下,出现故障模式时能够自行处理故障,也可以单独屏蔽某一列,而不影响整个系统的运行。

4.5 工艺性能完全达标

在水泥工艺生产线上,任何设备的最终目的都是服务于工艺要求,篦冷机也一样,作为烧成系统中的关键主机设备,其最终目标是满足烧成工艺的要求,只有完全满足了工艺烧成的需求,才是一台好的篦冷机,如果不能充分满足工艺烧成的需求,任何其他的技术保障和性能参数都毫无意义。

经改造后,公司水泥产量逐渐增加,最终稳定在4000t/d,完全超出了业主改造预想的产量,同时,热回收效率也有极大提高。二次风温稳定在1200℃以上,出料冷却温度在100℃左右,高温段的热回收效率达到了75%以上,完全满足了窑内煅烧的需求,节能高效地实现了篦冷机的冷却和输送功能。

五、结语

此次改造计划安排非常紧凑合理,从停窑拆除到篦冷机安装总共18d,本次篦冷机换“芯”改造,周期短,投入低,效果明显。

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